近日,在鸡西矿业公司平岗矿东一采区废弃的高3.8米、宽4.6米、长700米的运输巷道里,一台掘进机“兼职”抛矸机在轰鸣声中作业,把当班掘进工作时产生的矸石粉碎后“抛入”废弃巷道深处,进行巷道填充……
这条被废弃的运输巷道,使6400立方米的矸石无需升井。据统计,这一举措不仅可以节省占地约430平方米,还能够节约征地费用80余万元,并且在环保支出方面至少减少了30余万元。同时,矸石不升井的治理方式,有效避免了煤矸石因露天堆放而产生的自燃风险,以及雨水喷淋煤矸石粉尘对周边水体和土壤造成的污染隐患。还防止了煤矸石堆可能发生的坍塌、滑坡和泥石流等地质灾害,进一步保障了环境与生态安全。
近年来,鸡西矿业公司瞄准绿色低碳高质量发展目标,大力实施井下矸石充填工程,让矸石“从哪来回哪去”,有效减少矸石处置成本、缓解提升压力,走出了一条从煤矸石到“没”矸石,变“废”为宝、生态效益“双赢”的发展新路径。
2024年,面对煤矸石不升井新的技术工艺和设备研制,平岗矿联合永益公司从书本上找、网络上查,在实践中学习、摸索,努力破解工程推进中出现的各类难题。各专业、各系统干部职工要发扬“只要精神不滑坡、办法总比困难多”的精神,坚持主动抓、抢先干,不断探索实践。
在这个过程中,永益公司积极开展技术攻关,历经6个月,成功生产出了矿用充填抛矸设备和自卸式梭车装岩机,打通了煤矸石巷道充填项目的“最后一公里”。实现了设备机械化、连续化、自动化的工作目标,使掘进产生的矸石被内部“消化”,回填到废旧巷道内,可实现巷道全断面充填,充填率达到85%~90%。平岗煤矿通过对原有运输系统优化技术工艺、完善工作流程,将“双仓双带”优化为“双仓单带”,通过“分”“储”“装”“运”“充”五步工艺流程,最终实现矸石内排、煤岩分运,煤矸分运分储、充填消纳实现创新突破。
自2024年8月填充机投入使用后,成效十分显著。每年可节省提矸费用300余万元,2025年以来,排放矸石量8000余立方米,开辟了绿色发展新途径,提高了资源回收率,降低了洗选成本。井下矸石充填技术及填充机的使用,减少了地面排矸量,矿区环境质量显著改善,取得较好的经济效益和社会效益。巷道充填新装备带来的高效矸石处理模式,不仅提升了单进水平,缓解了接续压力,还大大降低了生产成本。
下一步,该矿将持续探索与总结经验,加大新设备、新技术的推广应用力度,全方位推进矸石内排、煤岩分运,煤矸分运分储、充填消纳工作,为其他矿井提供可复制的经验。