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鸡西矿业公司城山矿选煤厂通过创新改造实现了降成增效、生产顺畅,为企业发展打牢了坚实基础。
在洗煤生产中,隔膜压滤机承担着浮选精煤脱水的关键任务,是保障生产流程顺畅的重要设备。然而,随着设备长期运行,配套拉板小车需每天进行16小时的高频往复作业,轨道磨损问题日益凸显。同时由于这些设备已投入使用十余年,原厂配备的铝合金轨道不仅面临采购困难、加工周期长的困境,更因材质本身存在耐磨性差、易变形开裂等短板,导致轨道故障频发。频繁的故障不仅加大了检修工作强度,还使得维修成本居高不下,成为制约生产的“拦路虎”。
为彻底解决这一难题,该厂技术人员深入现场调研,精准分析轨道故障根源。他们发现原厂轻型铝合金轨道虽轻便但强度不足,焊接性能差且成本高,难以适应高强度作业环境。基于此,他们提出“以钢代铝”的改造思路,选用强度高、耐磨性好且价格低廉的4#角钢和普通钢板,按照原有轨道外形尺寸进行精准焊接加工。改造后的轨道单侧长12米,两侧合计24米,既保证了与原有设备的适配性,又显著提升了轨道的耐冲击性和使用寿命。
此次小改小革成效立竿见影。从经济效益看,原厂6台设备的铝合金轨道采购成本需18万元,而通过本厂加工自制,总成本仅0.3万元,直接节省材料费用17.7万元。从生产效能看,改造后的轨道故障率大幅降低,减少了设备停机检修时间,减轻了职工的检修劳动强度,确保了压滤机系统持续稳定运行,为洗煤生产的顺畅开展提供了坚实保障。
该厂的这一创新实践,生动诠释了小改进带来大效益的工作思路。通过聚焦实际问题、立足现场条件、优化资源利用,不仅破解了设备运行难题,更积累了降成增效的宝贵经验。